文章摘要: 爐缸侵蝕廠家分析有的高爐,雖用鈦礦補爐,但效果不佳,甚至燒穿。其關(guān)鍵是沒能注意滿足兩個重要條件:鐵水中Ti濃度和鐵水接觸的磚襯溫度。要求入爐足夠的含鈦物質(zhì)和很強的冷卻強度,足以使接觸的鐵水溫度下降到1200℃以下,促使鐵水中的Ti及時析出、沉積。我
爐缸侵蝕廠家分析有的高爐,雖用鈦礦補爐,但效果不佳,甚至燒穿。其關(guān)鍵是沒能注意滿足兩個重要條件:鐵水中Ti濃度和鐵水接觸的磚襯溫度。要求入爐足夠的含鈦物質(zhì)和很強的冷卻強度,足以使接觸的鐵水溫度下降到1200℃以下,促使鐵水中的Ti及時析出、沉積。我們曾有教訓,因經(jīng)常洗爐,投產(chǎn)兩年多,部分二層冷卻壁水溫已臨近燒穿危險,開始加鈦渣補爐,前期因鐵水中鈦低不起作用;鐵水中Ti達到0.12-0.16%范圍,冷卻壁水溫差開始下降,28日達到正常水平,風口逐步捅開,風量也恢復正常。
事實教訓我們,鐵水含Ti量低于0.08%,在爐內(nèi)沉積的數(shù)量較少,大于0.08%,才有可能沉積。眾多經(jīng)驗表明,鐵水含Ti在0.08—0.12%之間,補爐作用明顯,含Ti在0.15—0.25%之間,作用更有效。[Ti]0.25% 是補爐上限。
鐵水中含Ti濃度大于0.25%,雖然補爐效果甚佳,但鐵水粘度明顯變壞,容易形成爐缸堆積,破壞高爐行程?!埃ㄨF水溫度)在1200 ℃以下,粘度突變而急劇升高。熔化溫度在 [Ti]為0.2—0.25%之間發(fā)生突變,[Ti]為0.2%%時,t融只有1196 ℃,而當[Ti]增加至0.25%時,t融達到1436℃,變化達240℃之多。
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爐缸侵蝕有效補爐操作
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