文章摘要: 燒結(jié)機爐篦條的糊堵解決措施1、單獨添加環(huán)境灰和重力灰前期將爐篦條環(huán)境灰、重力灰、污泥和高爐返礦按一定比例攪拌。由于污泥含水率高,環(huán)境灰和重力灰或粉塵運輸延遲,攪拌人員不可嚴格按比例混合,造成混合不均勻,影響爐篦條燒結(jié)過程的均勻性。目前,重力
燒結(jié)機爐篦條的糊堵解決措施
1、單獨添加環(huán)境灰和重力灰
前期將爐篦條環(huán)境灰、重力灰、污泥和高爐返礦按一定比例攪拌。由于污泥含水率高,環(huán)境灰和重力灰或粉塵運輸延遲,攪拌人員不可嚴格按比例混合,造成混合不均勻,影響爐篦條燒結(jié)過程的均勻性。目前,重力灰和環(huán)境灰均在一級料場進行霧化處理。此外,還建造了兩個小型的環(huán)境灰和重力灰筒倉。重力灰和環(huán)境灰分別放入料倉,避免了除塵灰的不均勻混合,在很大程度上解決了爐篦條堵塞問題。
2、加強操作檢驗,嚴格控制混合料水分和燒結(jié)終點溫度
減少爐篦條燒結(jié)濕層厚度,減少濕層對爐篦條粘結(jié)的影響。為此,采取了以下措施:
?。?)為了穩(wěn)定混合物的含水量,要求組長每班對混合物進行兩次取樣檢測。目前,球團化率較低≥ 68%,含水量為7.5±0.2%。要求上下工序銜接良好。配料中斷時,應一時間通知值班液壓工,及時調(diào)整一次攪拌水量,并定期對值班液壓工進行培訓,提高目視含水率的技能。同時向一臺混合器加水進行蒸汽提前提前提前預熱,以提高水溫。攪拌頭處的混合物溫度為≥ 56℃,濕帶厚度減小,混合料透氣性好。

?。?)加強煙火工、攪拌工操作技能培訓,對其進行混合物水分估算培訓;同時,工程技術(shù)人員應隨時進行抽查,促進各崗位操作人員掌握和提高操作技能。
?。?)要求攪拌機操作人員加強機旁操作檢驗,及時發(fā)現(xiàn)水分波動,并進行相應調(diào)整,以穩(wěn)定混合料水分。
?。?)根據(jù)不同的材料類型、不同的成分、不同的燒結(jié)性能和不同的配比,預先進行取樣、取樣和試驗,進行預配料。
(5)將造粒機加水系統(tǒng)改造為霧化加水系統(tǒng)。
3、爐篦條結(jié)構(gòu)的改進
研究發(fā)現(xiàn),除了固體廢物回收造成爐篦條堵塞外,燒結(jié)機爐篦條缺乏足夠的自由度也是造成爐篦條堵塞的重要原因之一。格柵條應能在保溫墊上自由移動。當小車在軌道上運行時,由于相鄰的柵條可以相互移動,夾在柵條之間的顆粒也容易掉落,不易團聚。但是,由于格柵條的熱膨脹,兩端之間的間隙變小,甚至消失,造成無法移動。格柵條的長度從496 mm更改為494 mm。此外,格柵條的相鄰間隙從5 mm更改為10 mm,以改善通風面積,格柵條的“刻度”尺寸從65 mm更改為67 mm,以增加格柵條的自由度。
此外,結(jié)合爐篦條供應商對爐排結(jié)構(gòu)進行了以下改進:
1) 適當增加頂部和兩側(cè)之間從R13到R18的過渡弧。
2) 增加爐篦條兩端掛鉤處的過渡弧,以增強此處的強度,避免在應力下燒損和斷裂。
3) 格柵條的總厚度從35 mm減至33 mm。為了保證爐篦條的整體強度,兩端高度從30mm增加到35mm。
燒結(jié)機爐篦條的糊堵解決措施
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